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東莞創機電業制品有限公司 問題描述:該產品為電動工具把手,材料含有玻纖,主要問題點是翹曲變形問題。 解決方案:運用Moldflow優化產品壁厚設計,做到最終的產品收縮均勻,使得翹曲變形降到較低;同時優化模具水路設計,進一步降低翹曲變形;最后優化成型工藝參數,運用分段保壓,做到產品壓力和收縮均勻,將變形控制在可以接受范圍。
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博西華電器(江蘇)有限公司 問題描述:產品為家璧冰箱儲物盒,成型后熔接線無法消除,同時兩端收縮過大。 解決方案:運用Moldflow分析產品結構設計不合理導致末端結合線、收縮不均、周期長等問題。通過Moldflow分析,調整產品局部壁厚,解決結合線、收縮不均等問題;在后續類似產品設計上,及時調整結構,避免類似問題重現。
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華擎科技股份有限公司 問題描述:該產品為電腦主板插座,主要問題是熔接線,困氣問題,填充流動不平衡,縮痕問題。 解決方案:運用Moldflow模擬材料充填過程,選擇較佳的進膠位置與方式,解決熔接線以及困氣問題;提早預判問題,化產品設計,解決產品變形以及填充問題。
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佛山市南海華達高木模具有限公司 問題描述:該產品為空調底座,主要存在問題為注塑壓力大,產品收縮不均勻,變形較大。 解決方案:運用Moldflow優化產品壁厚設計和澆口位置優化,降低注塑壓力,產品收縮均勻,產品變形達到公差要求標準,最終滿足客戶要求。
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光寶科技股份有限公司 問題描述:該產品為電子產品外殼,對外觀要求很高,準備采用高光成型,運用Moldflow軟件先行模擬。 解決方案:運用Moldflow優化產品設計,做到收縮均勻,降低翹曲變形;同時優化模具水路設計,進一步降低翹曲變形;最后優化成型工藝,運用不同保壓段數和壓力,做到產品壓力和收縮均勻,解決產品變形以及成型周期偏長問題;另外通過調整澆口位置及數量,解決結合線位置問題。
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建輝塑膠電子實業(深圳)有限公司 問題描述:該產品為一款電子產品外殼,含玻纖,主要問題是產品翹曲變形,填充壓力,熔接線位置影響外觀,體積收縮率。 解決方案:通過Moldflow比較3個不同位置的進膠方式分析產品的填充壓力,熔接線位置和翹曲變形。得出結論從產品中間的進膠方式的產品變形較好,中間進膠方式的模擬過程表明體積收縮于產品變形都在理想范圍內,最終選擇了產品中端的進膠點位置作為最后的方案。
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深圳市精英塑膠制品有限公司 問題描述:該產品為安裝基座,對產品變形要求很高。 解決方案:運用Moldflow優化產品壁厚設計,將壁厚做成漸變分布,做到收縮均勻,降低翹曲變形;同時優化模具水路設計,進一步降低翹曲變形;最后優化成型工藝,運用不同保壓段數和壓力,做到產品壓力和收縮均勻,將變形控制在可以接受范圍。
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深圳科鴻精密模具技術有限公司 問題描述:該產品為把手使用氣輔成型外觀要求高,進氣控制要求均勻,產品外觀要求高。 解決方案:運用Moldflow優化,對比進氣位置分析比較從產品終端進氣得到的產品更理想,主要表現為產品注塑壓力較低,得到的產品變形更小,得到的產品壁厚更均勻,最終確定方案一更優。
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